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高压氨水泵出口压力降低的原因

文章出处:三昌泵业 人气:0发表时间:2021-06-29 09:53:32
       高压氨水系统出现了压力降低现象,出口压力由正常状况时的2.0MPa~2.3MPa降为1.2MPa左右,装煤期间甚至降到1.0MPa以下,使无烟装煤效果变差,对焦炉装煤操作造成了严重的影响。提高变频器频率后,仍然不能使高压氨水泵出口压力恢复正常,必须进行倒泵。启动备用泵后,高压安水压力恢复正常,但只能练持数天,之后,出口压力又出现降低现象,而且倒泵后压力提升效果也不明显,影响了焦炉装媒操作。
高压氨水泵

      一、原因分析

       按照分段查找,逐项分析、梳理汇总的思路,根据高压氮水流动路径把系统分成泵入口,泵本身、泵出口和使用终端4段.
       在对泵入口部分的监查中发现,高压氨水的进口管不通畅,拆卸管道后发现内部有杂物。对高压氮水槽进一步检查发现,槽底部存在杂物,导致泵进口管及上杂物后堵塞,在对泵的垃查中发现,高压氨水泵存在一定程度的泄漏,而填料更换时间并不长,说明泵上选用的填料质量较差,造成泵的泄压,拆泵后发现,泵的叶轮发生了破损,降低了泵的王作教率,在泵出口部分,对从泵出口到焦炉的高压氦水管线进行了细致检查,并没有发现堵塞和泄漏现象,说明泵出口部分不存在影响压力降低的因素,在对焦炉高正氨水使用终端的检查中发现,部分终端阀门存在内漏,使焦炉上始终有多个阀门同时打开,造成高压氨水系统泄压严重,导致出口压力降低。

   综上所述,造成高压氨水泵出口压力降低的原因有:

       1、高压氨水槽底部有杂物;
       2、泵密封不严;
       3、泵叶轮破损;
       4、部分终端阀门内漏。

      二、改进措施

       根据上述分析,从设备、工艺方面进行了改进,具体措施如下:
       1、清理高压氨水槽。打开高压氨水槽人孔,对槽内部杂物进行彻底清理,并排放尽槽底焦油。
       2、改造进口管,对高压氨水泵进口管进行改造,提高进口管吸入高度,降低泵从高压氨水槽底部吸入杂物的可能性。
       3、更换填料,换用高质量的聚乙烯填料,减少泵体泄漏。
       4、更换叶轮。对2台泵发生破损的叶轮进行了更换。
       5、更换终端阀门。逐一检查了焦炉上的108个终端阀门,对存在内漏的17个阀门进行了更换。
       6、调整安全阀设定压力。把高压氨水泵出口管上安全阀的设定压力由2.8MPa降至2.5MPa,减少系统热量产生,有效地保护了填料,延长了填料的更换周期。
       7、变频自调改造。对高压氨水泵变频装置进行自调改造,把变频器频率与高压氨水泵出口压力进行联锁,实现了频率的自动调节,进一步稳定了出口压力。

      三、改进效果

       按照上述方法对高压氨水系统进行了改进,所有改造项目于2011年7月完成。改造后,高压氨水压力在2.0MPa~2.4MPa范围内波动,装煤期间,高压氨水压力始终保持在2.0MPa以上,可以满足焦炉无烟装煤需要。改造前(2010年9月一12月)和改造后(2011年9月-12月)高压氨水泵平均出口压力对比情况见图1。
高压氨水泵平均出口压力对比情况
       通过采取清理高压氨水槽、改造进口管、更换填料和终端阀门等措施,解决了高压氨水泵出口压力降低的问题,使出口压力始终保持在2.0 MPa~2.4 MPa,确保了无烟装煤的效果。

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